Futura injecao eletronica
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pode até ter como regular o tempo, mas a ecu nao da prioridade a responder as requisicoes de diagnostico. o que acontece se vc solicitar muito rapido, é que ela comeca a nao responder, isso no modulo original claro conectado com o vag.
outra coisa é que no diagnostico, cada dado é solicitado em uma vez, ou seja, é solicitada a rocatao, entao é solicitado o fator lambda, os 2 nao sao feitos ao mesmo tempo. ou seja, ele pede a rpm, e 500ms depois pede o fator lambda… no momento em que recebe o fator lambda, a rpm não é mais aquela que ele ta mostrando, ja é outra, entao a relacao entre os dados fica dificil. outra vantagem pra fuelbox, pois na fuelbox, os dados de performance sao solicitados ao mesmo tempo, entao vc realmente tem um paralelo entre a rotacao, pressao, tempo de injecao, lambda, pirometro etc etc, pq os dados sao capturados no momento da requisicao, e enviados em um mesmo pacote pra interface entao sao realmente uma fotografica do momento da solicitacao, e isso é feito a cada 100ms
por isso nao usei o protocolo obd pra comunicacao entre a interface e o modulo. preferi fazer um protocolo proprio que atendesse a tudo o que eu achava necessario.
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lost, não sei se h? muita dificuldade em fazer isso, mas vc podia fazer essa sa?da (apenas pra visualização) pra um dvd automotivo, ou só a tela….da? quem já tem isso usaria pra uma função realmente útil
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infelizmente é dificil sim… depende de arrumar um driver grafico (gerador de caracteres praticamente) pra trabalhar com microcontroladores... o lcd é burro, nao pode rodar nenhum programa dentro dele, entao algo tem que gerar o sinal de video...
dai pra arrumar um gerador de caracteres que consiga gerar graficos tipo de ponteiros e tal... pra fazer apenas texto até é mais facil, mas nao se conseguiria regular nada...
por isso penso em um carpc... lcd touch screen realmente interagindo com a ecu.
uma outra opcao é rodar o software em gps... isso da
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aumentada a velocidade do barramento interno entre os processadores da fuelbox de 230kbps pra 512 kbps e adicionado checksum nos quadros de dados tanto do barramento interno quanto na comunicacao com a interface de gerenciamento (pc, lcd, palm, windows mobile)
as melhorias no barramento interno visam preparar o sistema pra iniciar os testes do modulo de ignicao.
qqr novidade eu aviso.
abraco
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infelizmente é dificil sim… depende de arrumar um driver grafico (gerador de caracteres praticamente) pra trabalhar com microcontroladores... o lcd é burro, nao pode rodar nenhum programa dentro dele, entao algo tem que gerar o sinal de video...
dai pra arrumar um gerador de caracteres que consiga gerar graficos tipo de ponteiros e tal... pra fazer apenas texto até é mais facil, mas nao se conseguiria regular nada...
por isso penso em um carpc... lcd touch screen realmente interagindo com a ecu.
uma outra opcao é rodar o software em gps... isso da
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pessoal eu não vejo mais oa centos, só aprece ? inclusive no me logim tive trocou, em vez de zé chedid tenho digitar z? chedid. abri com mozila e dá mesma coisa inclusive no textos aqui, onde tem acento aprece o ponto de interrogação
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pessoal eu não vejo mais oa centos, só aprece ? inclusive no me logim tive trocou, em vez de zé chedid tenho digitar z? chedid. abri com mozila e dá mesma coisa inclusive no textos aqui, onde tem acento aprece o ponto de interrogação
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http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=36008
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hj montei o chicote no motor de opala 4 cilindros montado no cavalete. agora é só chegar com a fuelbox filha unica por enquanto, que uso no dia a dia no meu carro, desplugar do carro e plugar no motor.
nao ligamos hj pq faltou ligar as mangueras da alimentacao. vamos fazer isso amanha.
hj cedo dei o primeiro passo pro desenvolvimento do controlador de sonda wide. será uma longa caminhada, mas o primeiro passo ta dado. o resto vem em seguida.
abraco.
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feita a primeira leitura da sonda wide na mesa, ainda com multimetro (valor lido em volts e nao em lambda ou afr)
a conversao de volts pra lambda ou afr será feita no display e nao na ecu.
ainda falta um trabalho no sistema de controle de aquecimento da sonda antes de coloca-la pra testar no carro.
abraco.
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e ae lost.
vi seu projeto ontem na 4d.
só deixar registrado aqui os parabéns, muito foda o projeto.
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opa, valeu ae kra
me adiciona no msn ae depois…
semana que vem vou instalar a ignicao no palio. hj finalmente cortei o chicote original e adaptei o padrao da bobina marelli... ai apareco la na loja denovo pra vcs verem tudo funcionando.
ah, fala pro banza ficar calmo que o brinquedo dele estará em boas maos
abraço
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e ae lost.
vi seu projeto ontem na 4d.
só deixar registrado aqui os parabéns, muito foda o projeto.
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kra, se vc for na 4d denovo, comenta com o banza e com o edinho que fiz testes na mesa em 15k rpm e o sistema vai trabalhar tranquilo. to comentando isso pq o edinho comentou sobre equipamentos que nao suportam os 9500 rpm que eles precisam.
abraco
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hj funcionamos pela primeira vez o motor de opala 4 cilindros que comprei há um tempo pra montar em um cavalete pra poder fazer demonstracoes da instalacao da injecao eletronica em barcos.
foi coisa de 5 minutos de regulagem e o bixo alem de partida perfeita ja tinha marcha lenta e aceleracao.
o sistema de regulagem pelo pc realmente da extrema agilidade no ajuste, por voce poder ver o que esta sendo lido no momento, e poder alterar varios pontos ao mesmo tempo apenas clicando e arrastando com o mouse.
foram umas 5 partidas até conseguir acertar o tempo de injecao necessario pro motor pegar, com isso ja se tem uma referencia do que o motor vai precisar proximo a plena carga. entao ao ajustar a marcha lenta vc ja tem toda a referencia necessaria pra montar um mapa plano ligando a lenta a plena carga, ai é só afinar, mas nesse estagio ja é possivel andar tranquilamente, soh nao ta afinado 100%
amanha vamos funcionar denovo pq tinha só meio litro de gasolina. entao vamos funcionar na gasolina denovo depois passar pro alcool. filmarei ele funcionando pra postar pra vcs.
ainda estou trabalhando na instalacao da ignicao pro primeiro teste no palio. assim que tiver novidades eu postarei.
abraco
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quero dar uma volta nisso ai eheheheheh
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legal
aguardando as filmagens.
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proxima vez que funcionar eu filmo, pode deixar.
quero dar uma volta nisso ai eheheheheh
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kra, o cavalete tem rodinhas… é só montar a hélice original do motor do opala(pra gerar empuxo), sentar em cima do motor e sair pra rua ahuahhuahauuahuahahu praticamente um aviao sem asas
quais as referencias o gerenciador está pegando neste motor do opala (sinal de rotação do distribuidor, angulo de borboleta, o que mais??)
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kra, apenas sonda narrow, vacuo, rotacao (sinal pego no negativo da bobina) e temp do ar.
ainda nao adaptei um potenciometro pra fornecer a posicao da borboleta, mas nao é extremamente necessario pq eh pra uso em barco, que é praticamente estacionario. quero lembrar que a borboleta nao é de nenhum carro, é uma adaptacao feita na base do proprio carburador.
valeu
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mto legal. tá controlando só alimentação por enquanto?